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SPX型高效脫硫除塵器的應(yīng)用

作者:hengke來源:河北華盛節(jié)能設(shè)備有限公司時間:2019-04-25 03:57 訪問量:
描述:SPX型高效脫硫除塵器是煙氣由預(yù)處理器進入SPX型主塔后,煙氣在SPX型主塔上以螺旋轉(zhuǎn)的形式旋轉(zhuǎn)上升,通過兩級的旋流脫硫除塵器后進入SPX型泡沫塔板曾。形成泡沫有利用顆粒物的運行空間極大的減少,從而發(fā)揮其慣性幫助凈化煙氣直至干凈后直接由煙囪排放出。
脫硫除塵器

SPX型高效脫硫除塵器的應(yīng)用

SPX型高效脫硫除塵器是煙氣由預(yù)處理器進入SPX型主塔后,煙氣在SPX型主塔上以螺旋轉(zhuǎn)的形式旋轉(zhuǎn)上升,通過兩級的旋流脫硫除塵器后進入SPX型泡沫塔板曾。形成泡沫有利用顆粒物的運行空間極大的減少,從而發(fā)揮其慣性幫助凈化煙氣直至干凈后直接由煙囪排放出。

一、SPX型高效脫硫除塵器結(jié)構(gòu)及工作原理:

    結(jié)構(gòu)示意見圖1本裝置共設(shè)計有三級除塵,其工作原理如下。
SPX型高效脫硫除塵器結(jié)構(gòu)示意圖
    1.第一級含塵煙氣經(jīng)文丘里管加速噴霧碰撞凝聚成較大灰水滴,進入捕滴器后利用離心原理,捕除微細粉塵,完成相當(dāng)部分的除塵效率。
    2.第二級捕滴器中大量的煙塵在離心力作用下被甩向器壁,并被沿壁下流的水膜帶走,完成第二級除塵。但由于煙氣不能與水膜全面接觸,造成部分細小煙塵未被除掉,所以一般除塵效率只能達95%。
    3.第三級。第二級除塵后的煙氣進入旋流板,此時氣液之間有較大面積的接觸,從而使第二次未脫除的細塵被潤濕和捕集除去。為確保煙氣中的水分不帶入引風(fēng)機,在旋流板頂部加裝螺旋倒錐體、除霧板及脫水槽,保證了氣水分離的效果。利用堿性水液與氣體之間的充分接觸,達到脫硫的目的。煙塵經(jīng)過三級除塵后,除塵總效率可達99.4%以上。使用脫硫劑時,其脫硫效果可達80%以上。
二、SPX型高效脫硫除塵器改造簡介:
    本改造是在原水膜除塵器位置不變下進行的。主要對文丘里管及捕滴器上部進行改造,以提高除塵效率并脫硫。由于燃用煤質(zhì)為低硫煤(Sar 0.28%~0.32%),且可在燃燒過程中加石灰石爐內(nèi)脫硫,改造時堿性脫硫設(shè)備暫未安裝具體改造如下:
    1.改造捕滴器,其總高度由原來的15.45m增高至21.8m。
    2.溢流槽以上捕滴器內(nèi)徑改為φ3160mm及φ3200mm二段,以降低煙迷流速及杜絕煙氣帶水,減少旋流板阻力;并在距溢流水槽上部600mm,2650mm及4700mm處分別裝設(shè)二層旋流板、一層除霧板及螺旋倒錐體裝置。
    3.旋流板噴嘴每層10個(共20個),周圍筒體磚上裝有噴淋裝置,以增力噴霧化效果,提啟除塵效率,節(jié)約用水。
    4.除霧析以上的筒體磚開脫水槽,以增強氣水分離效果,避免引風(fēng)機沾從帶水現(xiàn)象。
    5.對文丘里管喉部尺寸(高×寬)進行調(diào)整,由原1.28m×0.55m改為1.lm×0.55m。
SPX型高效脫硫除塵器
三、SPX型高效脫硫除塵器運行中存在問題及解決辦法:
    1.兩層旋流板積灰。運行初期,多次出現(xiàn)旋流板積灰,煙氣通流面積減小,引風(fēng)機出力下降,原因為除塵水中鐵銹等雜質(zhì)堵塞旋流板霧化噴嘴,導(dǎo)致旋流板沾灰,每班抽出噴嘴檢查疏通一次,杜絕了該現(xiàn)象。
    2.除霧板積灰。運行初期,多次出現(xiàn)除霧板積灰現(xiàn)象,兩臺引風(fēng)機電流下降5~7A,影響鍋爐出力。每天八點班打開除霧板入孔,用自制工具將板上積灰除凈,便可恢復(fù)引風(fēng)機正常運行。